當千家萬戶沉浸在春節團圓的溫馨氛圍中時,清陶動力科技(上海)有限公司的研發基地卻呈現出一片熱火朝天的景象。實驗設備晝夜不停地運轉,電芯測試的各項參數在屏幕上實時跳動更新。電芯研發高級經理李周富和他的團隊成員們正爭分奪秒,全力沖刺半固態電池的升級研發工作。

在競爭激烈的新能源車領域,固態電池已然成為各大企業競相爭奪的關鍵技術高地。2025年12月,上汽集團的全新MG4半固態安芯版開啟交付,成為全球首款且行業唯一量產裝車的半固態電池車型,而其搭載的正是清陶動力自主研發的錳基復合半固態電池。新車上市后,這家專注于新能源電池核心技術的科創企業并未松懈,依然保持著沖刺的節奏,一邊密切關注新車在市場上的反饋,一邊積極為下一輪技術迭代做準備。
李周富所帶領的電芯研發項目團隊,成員大多是來自異鄉的95后。他們憑借著實干精神,逐一攻克了半固態電池研發過程中遇到的種種難題和挑戰,在行業中取得了領先地位。春節期間,他們更是以堅守崗位的行動,不斷向技術升級的高峰攀登。
“春節放假,但測試工作不能停,數據必須每天查看。”李周富的老家在江西,今年為了推進新項目進度,他放棄了搶票回家的機會,選擇堅守到最后一刻。他的團隊成員們也紛紛響應,為了新項目研發,大家默契地選擇“錯峰團圓”。
目前,團隊的核心任務是提升快充性能和能量密度,在MG4已實現21分鐘從30%充至80%快速補能的基礎上,進一步將充電時間縮短6分鐘以上。“別小看這幾分鐘的縮短,背后涉及整個電芯體系的優化與平衡。”李周富解釋道,電芯研發就像走平衡木,在提升快充性能的同時,必須確保安全、壽命、低溫性能等核心指標不受影響,每一個參數的調整都需要經過無數次的測試驗證。
為了能在3月中旬拿出首輪測試數據,春節前后成為了關鍵時期。團隊開啟了“連軸轉”模式,從電芯設計、生產下線到測試驗證,每個環節都嚴格按照時間節點推進。常常是電芯凌晨剛從產線下來,研發團隊就立刻接手進行測試,只為第一時間獲取數據。春節期間,雖然生產暫停,但測試實驗從未間斷,研發團隊與測試部門緊密配合,通過遠程監控后臺數據,一旦發現數據波動,便立即進行處理。
李周富介紹,為了保證研發進度不受影響,團隊進行了錯峰排班,有的成員提前返鄉,有的則晚些返程,確保節日期間數據監測和問題響應能夠及時進行。這份堅守也讓研發基地充滿了別樣的溫暖,團隊成員們在全國各地并肩作戰,一句“數據正常”“測試順利”,便是春節里最讓人安心的問候。
這份堅守,不僅源于團隊對技術突破的執著追求,更是他們成功攻克半固態電池量產上車難題的底氣所在。2025年,清陶動力成功解決了錳基鋰離子電池應用于乘用車的難題,研發出行業唯一量產裝車的半固態電池并搭載于MG4車型上市,這成為新能源電池領域的一項重大突破。

這一成果的背后,是電芯研發團隊長達3個多月的不懈努力,他們推演了數百種方案。李周富表示,錳基鋰離子電池具有成本優勢,但“錳溶出”問題一直是困擾行業的難題。為此,清陶動力投入了大量的人力物力,獨創了“錳捕獲層”這一關鍵技術。“‘錳溶出’會影響電池壽命和整車質保,而針刺實驗關乎安全,這兩道難關不攻克,技術就無法落地。”回憶起那段攻堅的日子,李周富記憶猶新,團隊反復調試材料配比和工藝,常常是深夜一起蹲守電芯下線,然后立即進行測試。
經過不懈努力,最終研發出的電芯不僅成功解決了“錳溶出”問題,使電池壽命達到行業標準的8年/15萬公里,還通過了10針針刺、三向針刺、高溫針刺等嚴苛的針刺測試。同時,這款電芯在零下30℃的低溫環境下依然能夠正常充電和行駛,解決了電動車在低溫環境下的使用痛點。
在半固態電池、CTB電池車身一體化等技術的支持下,全新MG4在新能源車細分市場的激烈競爭中脫穎而出,打響了上汽2025年“技術平權”的第一槍。新車上市后,李周富和團隊并未停下腳步,而是持續跟蹤全新MG4的電池售后數據。目前,產品表現穩定,“沒收到反饋,就是最好的反饋”。
這個春節,清陶動力的實驗室依舊燈火通明。“我們的每一次技術優化,都是在為未來固態電池的落地鋪路。”李周富說,團隊將一步一個腳印地完成技術提升和驗證測試,不斷提升半固態電池的各項性能指標,“讓更多用戶用上我們的電芯,享受更遠的續航和更短的充電時間”。













